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本报记者 郭军 通讯员 石莉
近日,在延川县文安驿镇封家湾村延215-6转层井压裂现场,施工作业人员将井口管线和车辆高压管连接后,震耳欲聋的压裂轰鸣声响彻山谷。
压裂管柱中有被修复的油管317根。“今年,一根新油管的市场价为1400余元,修复一根旧油管花费约366元。平均一根油管节约1000多元,这317根省下了一大笔费用。”延长石油油气勘探公司采气五厂开发科科长蒋立宏算了一笔账。
据介绍,油管是石油行业的消耗品,每口油气水井要消耗几千米油管,石油行业每年要采购大量新油管。在多年试气压裂过程中,延长石油油气勘探公司产生了大量的旧油管。
近年来,延长石油油气勘探公司聚焦节能降耗和成本管控,开展修旧利废、增收节支等工作,让旧油管“重新上岗”,让闲置物资“活”了起来。“一边是旧油管堆积如山,另一边是生产现场时不时需要新油管,成本不断增大。”蒋立宏说,修复旧油管,既盘活了旧资产,又降低了采购成本。
延长石油油气勘探公司采气五厂将废旧油管修复再利用列为“双创”课题,成立旧油管修复再利用攻关工作组,负责挑选能再次利用的旧油管,剔除弯曲、变形、严重腐蚀的废油管。
攻关工作组成员一边学习借鉴同行经验,一边按照分拣、修复、应用、效果评估等环节开展相关工作,还安排专人跟踪旧油管回收、加密检查修复等工序,为可回收的旧油管建立跟踪台账,进行修复油管使用效果分析,首批次760根旧油管修复成功并通过检测。2020年,1.4万余根修复油管入井,完成现场压裂施工39井次,压裂成功率100%。
试验获得了成功,但新问题接踵而来。“库区管材混放,标识磨损,无法区分钢级。一旦低配高用,很容易引发安全事故,高配低用又会浪费资源。”蒋立宏介绍,攻关工作组成员查阅大量文献资料和试验数据,向相关专家请教,最终提出改良方案,采用“化学成分+硬度”相结合的综合分析方法进行钢级分选。
在此基础上,延长石油油气勘探公司采气五厂进行多次压裂试验,先后完成二次压裂10井次、三次压裂2井次,均取得良好效果。
就这样,攻关工作组拿下了“双创”课题,成功解决了制约旧油管修复的技术难题。
“目前,该工艺已被广泛推广应用,成为推动企业提质增效的具体举措之一。经过两年的探索、改良和推广,我们形成了成熟的旧油管修复流程,解决了制约旧油管修复再利用项目推广的两大技术难题。”该厂技术负责人王猛说。
项目推广期间,延长石油油气勘探公司采气五厂共计完成现场压裂施工70井次,重复利用旧油管21564根,节约管材费用2314.03万元。